合信钢铁1#炉110平烧结机脱硝改造工程位于峰峰矿区合信钢铁厂区内,前期已添加除尘、脱硫设备,但不能满足烟气中NOx的环保排放要求;此次改造是在脱硫出口增加脱硝系统,实现出口烟气中NOx的超低排放(要求排放≤40mg/Nm³)。工程采用选择性催化还原烟气脱硝系统,用氨水制备SCR脱硝还原剂,采用SCR脱硝催化剂。
工程改造系统、框架结构整体由环保工程公司承建,但核心部件——SCR蜂窝式脱硝催化剂由我司承包负责,包含催化剂的选型、设计、生产、运输、指导安装、运行后性能检测与评估等方面。脱硝改造工程的最大困难点在催化剂的选型与设计上。受烧结工艺条件方面的影响,烟气一般具备以下的特点:
(1)烧结机年作业率较高,烟气排放量不稳定,波动范围大;
(2)烟气成分复杂,且根据配料的变化存在多变性;
(3)烟气温度波动幅度较大,波动范围在90-150℃;
(4)烟气湿度比较大,一般在10%左右;
(5)由于烧结原料含硫率关系,引起排放烟气SO2浓度随配料比的变化而发生较大的变化;
(6)漏风率高,烟气中含氧量高,约占10%-15%左右;
(7)含有腐蚀性气体。如:氯化氢(HCL)、硫氧化物(SOx)、氮氧化物(NOX)、氟化氢(HF)等。
以上烧结烟气七大特点均是催化剂的选型、设计的最大阻力与困难。面对此七大问题,我司项目研发团队与技术团队、生产团队强强联手,经过不断创新、试验、研发生产出满足烧结烟气工况条件的中低温蜂窝式脱硝催化剂。
工程改造从土建动工至今已有100多天,我司各部门人员始终与现场改造人员保持紧密联系,经过100多个日日夜夜的不懈努力,终于在10月底完成催化剂的安装工作,脱硝系统封顶,这项核心工作的完成,预示着改造项目进入尾声,进入单机和联机调试阶段。
现各项调试已完成,经各部门开会讨论决定“1#烧结机脱硝改造设备计划于11月12日进入168h试运行”,这是个振奋人心、激动的时刻,100多个日日夜夜、风雨无阻的走过来,即将迎来丰收。在此,元琛科技预祝峰峰矿区合信钢铁1#炉110平烧结机脱硝改造168h试运行顺利通过!
元琛科技自成立以来,一直秉持“协同治理 绿色经济”的经营理念,元琛团队众志成城、砥砺奋进,在决胜全面建成小康社会的时刻,企业始终贯彻党和国家关于生态文明建设的要求,担负全新使命,致力打造成为环保领域的全球创新者、推广者、整合者和领导者的征程上不忘初心,牢记使命,彰显出更大的社会价值。